高線(xiàn)精軋機設備在使用操作過(guò)程中難免會(huì )出現一些故障,那對于這些故障我應該怎么辦,如何來(lái)分析呢?下面與吐絲機的小編一起來(lái)看看吧。
一、因油溫,油壓等參數異常引起的故障
1、2007年1月20日22:42,CP2顯示精軋潤滑系統油壓低報警,開(kāi)不起機,值班鉗工前往檢查,懷疑管路泄漏,儲能器球閥有問(wèn)題,后發(fā)現油箱溫度47℃,油箱正常溫度一般為35℃~40℃,打開(kāi)冷卻水球閥,待到油溫降至正常后,起動(dòng)油泵,油壓正常,恢復生產(chǎn),影響生產(chǎn)58分鐘。從故障過(guò)程來(lái)看,油溫高是引起這起故障的主要原因,油溫高造成潤滑油粘度變低,油粘度低,流動(dòng)性好,產(chǎn)生的壓力就減小,CP2油壓低報警是一種保護性措施。防范措施:保證油箱油溫報警的完好和電加熱器,氣動(dòng)薄膜溫度調節閥的自動(dòng)調節功能,縮短判斷故障的時(shí)間。
2、2008年11月26日5:20分,高線(xiàn)吐絲機檢修完畢,全線(xiàn)聯(lián)動(dòng)試車(chē),由于4#潤滑站油溫低,只有19℃,造成精軋機無(wú)法啟動(dòng),待9:00油溫加到33℃時(shí)才啟動(dòng)過(guò)鋼生產(chǎn),致使檢修完成后延時(shí)150分鐘開(kāi)機。故障分析:油溫低是故障的主要原因,而油箱油溫低報警模塊的被鎖是導致處理延時(shí)的直接原因。防范措施:恢復油溫低報警裝置,及時(shí)排除故障隱患。
二、因油膜軸承處熱電偶元件損壞而引起的故障
2007年7月9日5:56分,高線(xiàn)軋30MnSi∮8圓鋼,精軋報警,CP2電腦顯示精軋9#、10#輥箱油膜軸承過(guò)溫報警,鉗工前往檢查,發(fā)現10#輥箱下輥軸徑向無(wú)間隙,便組織人員更換10#輥箱,影響生產(chǎn)64分鐘。后經(jīng)解體發(fā)現10#輥箱上、下輥軸油膜軸承完好,但發(fā)現一熱電偶線(xiàn)斷,屬于誤報警。從故障過(guò)程來(lái)看,熱電偶線(xiàn)斷是故障的導火索,同時(shí)由于鉗工檢測下輥徑向間隙的錯誤,導致故障擴大化。防范措施:保證油膜軸承處熱電偶的完好,每次裝配完輥箱,測試電阻在正常范圍內,鉗工在測量徑向間隙時(shí),要復測,同時(shí)也可點(diǎn)動(dòng)觀(guān)察輥軸的擺動(dòng),以此準確判斷油膜軸承是否燒壞,為軋鋼生產(chǎn)贏(yíng)得時(shí)間。
三、因油膜軸承缺油引起的故障
2009年10月22日15:40分,高線(xiàn)檢修完成試車(chē)過(guò)鋼,在過(guò)鋼時(shí)精軋10#處發(fā)出異響并且溫度巡檢箱溫度報警120℃,軋制車(chē)間立即停車(chē)維修人員檢查軋10#輥箱,打表測間隙發(fā)現下軋輥軸無(wú)間隙隨即組織人員更換10#輥箱。在搶修更換過(guò)程中發(fā)現10#錐箱供輥箱潤滑油的油管錯位,立即校正油管更換輥箱,17:00分恢復生產(chǎn),共誤機80分鐘。故障原因分析:供輥箱的潤滑油管未裝配好是故障的主要原因,導致油膜軸承因缺油而燒損。防范措施:保證各潤滑油管路的暢通,各管路連接處法蘭的裝配符合規范。
四、結束語(yǔ)
油膜軸承的使用壽命除受潤滑油的油品清潔度和含水量的影響外,還受軋制力,軋制速度,軋制溫度,軸承間隙等的影響,只有這些要素達到最好的切合點(diǎn)時(shí),才能實(shí)現油膜軸承的全流體動(dòng)壓潤滑的狀態(tài),因此加強與生產(chǎn)單位的溝通與協(xié)作,加強輥箱的裝配質(zhì)量等,也是延長(cháng)油膜軸承使用壽命的關(guān)鍵因素。做為維修部門(mén),努力提高潤滑油的油品清潔度等級達NAS6級以上,控制含水量為痕跡(<0.03%),不僅可以大大延長(cháng)潤滑油的使用壽命,而且能為設備的擴容改造和精軋機的進(jìn)一步提速創(chuàng )造良好的內在條件。